“皮帶長托輥又壞了一根!軸承碎了,得趕緊換新的,絕不能影響生產(chǎn)!”在幽暗的礦井深處,滿身煤污的皮帶隊檢修工小劉從皮帶下方鉆出來,在昏暗燈光下急促地說道。
這一幕,曾是井下生產(chǎn)過程中的常態(tài)。長托輥抗載能力弱,已成為皮帶運輸系統(tǒng)安全運行的“老大難”問題。
“獨輪難支”的煤海困境
對礦井來說,安全就是效率,效率就是效益。長托輥通常用于皮帶機(jī)頭或機(jī)尾,在井下長時間、高強(qiáng)度、快速運轉(zhuǎn)的惡劣環(huán)境下,常因負(fù)載過大導(dǎo)致軸承破碎或抱死。頻繁更換托輥不僅加重檢修負(fù)擔(dān)、打亂生產(chǎn)接續(xù)計劃,更嚴(yán)重影響礦井正常生產(chǎn),長期下來導(dǎo)致產(chǎn)能下降,同時也埋下諸多安全隱患,造成巨大的人力物力浪費。
傳統(tǒng)單軸承結(jié)構(gòu)的托輥,好比“獨輪扛大車”,單一軸承承受過重負(fù)荷,超出安全極限,極易損壞引發(fā)停機(jī)。井下長托輥的質(zhì)量問題,一度讓機(jī)電公司技術(shù)人員面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
“以前為了搶時間,托輥壞了就直接換新的。礦上每年差不多要換3000根長托輥,成本將近200萬元?!钡V井供應(yīng)部的老張算了一筆賬。
“雙軸合璧”的破局之路
“同樣的材料和工藝,別的托輥能用8到10個月,為什么長托輥連兩個月都撐不到?”面對質(zhì)量瓶頸,機(jī)電公司技術(shù)人員主動出擊,深入剖析癥結(jié)。他們先后嘗試提升材質(zhì)強(qiáng)度、調(diào)整軸承尺寸等工藝優(yōu)化方案,但根據(jù)井下實際反饋,效果仍不理想。
“軸承承受壓力太大,能不能像汽車后輪那樣用雙輪支撐?給托輥加裝雙軸承,分散徑向載荷,也許就能解決抱死和損壞的問題!”在技術(shù)研討會上,廠長王志凱提出的這一建議,讓大家看到了破局的希望。
方案確定后,工人們迅速制作樣品,并選擇井下工況最差、更換頻率最高的位置進(jìn)行測試。測試過程中,技術(shù)團(tuán)隊逐一攻克了托輥振動超標(biāo)、安裝精度和材質(zhì)強(qiáng)度等一系列難題,特別是在兩組軸承間巧妙加裝了特制隔套,有效分散沖擊力,確保雙軸承同心同軸、協(xié)同運轉(zhuǎn),實現(xiàn)了產(chǎn)品品質(zhì)的飛躍。優(yōu)化后的長托輥最終平穩(wěn)運行長達(dá)8個月,極大緩解了礦井的生產(chǎn)壓力。
“乙方思維”的共贏之道
“‘雙保險’長托輥真是耐用!現(xiàn)在一根最少能用8個月,運行周期大大延長,一年只需要換1200根左右!”老張拿著最新的采購單和維修記錄進(jìn)行核算:“長托輥增加了一對軸承,質(zhì)量更穩(wěn)定可靠,采購量降了一半多,一年下來光這一項就省了120萬元!”
對機(jī)電公司而言,每根長托輥雖增加了約50元成本,但耐用性提升使年產(chǎn)量減少1800余根,節(jié)省材料及人工成本超過60萬元。更重要的是,產(chǎn)品仍以原價供應(yīng)礦井,并未轉(zhuǎn)嫁成本,從而為客戶節(jié)約大量采購支出,真正實現(xiàn)了甲乙雙方的互利共贏。
這正是機(jī)電公司積極踐行“乙方思維做甲方”的“四種經(jīng)營”理念的生動寫照。近兩年來,機(jī)電公司還搭建了“24小時服務(wù)響應(yīng)”與“專業(yè)技術(shù)支持”雙平臺,為礦井單位提供24小時不間斷貼心服務(wù),及時解決生產(chǎn)中的機(jī)電難題。同時將這種思維延伸至托輥外銷領(lǐng)域,主動對接市場需求,靈活調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格與類型,制定差異化銷售配送方案,不斷提升客戶滿意度,實現(xiàn)年外銷托輥兩萬余根,讓“服務(wù)共贏”的理念在更廣闊的市場開花結(jié)果。
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